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新地沟水库溢洪道布置形式和消能参数设计

| 来源:网友投稿

陈 凯

(新疆昌源水务集团有限公司,新疆 乌鲁木齐 830000)

拟建的新地沟水库是一座以农业灌溉、防洪和工业供水为主的小(1)型水库,工程等别Ⅳ等,主要建筑物级别4 级,次要建筑物及临时建筑物级别5 级。工程由大坝、导流放水冲砂隧洞、溢洪道等建筑物组成。水库总库容500 万m3,死库容70 万m3,兴利库容345 万m3,防洪库容85 万m3。泄水建筑物消能防冲设计洪水标准20 a一遇,相应洪峰流量32.07 m3/s,主要针对溢洪道布置和消能方案进行分析。

2.1 布置形式设计

2.1.1 溢洪道堰型确定

新地沟水库溢洪道堰型可设计为侧堰和正堰2种形式[1],2种形式工程量及投资额对比详见表1,最终确定侧堰布置形式。

表1 侧堰和正堰2种布置形式对比

2.1.2 正槽开敞式溢洪道设计

本溢洪道为正槽开敞式,堰顶宽度7.0 m,主要由引渠段、控制段、泄槽段、消能段、出口护坦段组成,总长305 m,结构如图1所示[2]。

图1 溢洪道结构示意

(1)引渠段。引渠段长约21 m,口宽由12 m 渐变至7.0 m,边墙高由3.0 m 渐变至5.8 m,采用C25F200W6钢筋混凝土浇筑,底坡为0。

(2)控制段。控制段长12 m,溢流堰型采用WES实用堰,无闸控制,堰高1.0 m,边墙顶部设置交通桥与坝顶相通。

(3)泄槽段。泄槽段(分一、二段)长154 m,底板宽6 m,厚0.6 m,边墙高7.3~5.0 m。泄槽段根据地形条件,设计纵坡为0.039,采用普通泄槽,首端底高程1 744.50 m,末端底高程1 738.25 m。泄槽末端设5.5 m深的防冲齿墙,采用C20F200毛石混凝土浇筑。齿墙内需设置排水孔,利于排水,以降低消力池底板扬压力,排水孔采用PVC 管材,孔径0.1 m,间距2.0 m,排距2.0 m,共3排,呈梅花形布置,排水管坡度倾向下游。

2.2 泄流能力计算

本溢洪道采用无闸控制,堰型采用WES 实用堰,最高水位(校核洪水位)1 750.8 m,设计洪水位1 749.5 m,堰顶高程1 747.0 m。根据相关规范规定,实用堰泄流能力采用下式计算[3]:

式中:H0为堰前总水头(m);
m为流量系数;
g为重力加速度(m/s2);
B为堰宽(m)。

溢洪道泄流计算结果,详见表2。从表2 可知,溢洪道泄流能力满足水库调洪演算要求,设计泄量为38.8 m3/s,校核泄量为93.19 m3/s。

表2 溢洪道泄流能力计算结果

本溢洪道采用底流消能形式,分为传统型和跌坎型2 种[4]。下面,针对这2 种消能形式,采用建立物理模型方式进行对比,确定最优方案。

3.1 物理模型设计

本工程物理模型的水库、溢洪道引渠段采用混凝土砂浆制作,控制段及以后段均采用有机玻璃制作,各参数比例详见表3。

表3 物理模型各参数比例

对于水位和水头,采用精度为0.1 mm 的水位测针测量;
对于动态水压和流速,采用LS-401D 型直读式流速仪测量;
模型流量由量水堰控制[5]。

3.2 2种消能方案试验结果

以水流空化数σ和流速v2 个参数来评价消能效果,其中σ越大表明空化现象越弱,可有效减弱消力池的空蚀破坏,计算公式如下[6]:

式中:h0为来流参考断面压力水头(m);
ha为大气压力水柱(m);
hv为水的气化压力水柱(m);
v0为来流参考断面平均水速(m/s);
g为重力加速度(m/s2)。

2种方案分别选取了5个参考断面,如图2—3所示。

图2 传统底流消能方式消力池流态和流速(校核泄量下)

3.2.1 传统底流消能结果

(1)当溢洪道处于设计泄量38.8 m3/s时,经计算得消力池的水流空化数σ=0.46,大于临界值0.3,发生空化可能性较小。消能位置处于中部,消能水体稳定,没有产生远驱式水越,消能效果显著。

(2)当溢洪道处于校核泄量93.19 m3/s 时,经计算得消力池的水流空化数σ=0.32,已经接近临界值0.3,极有可能发生空化现象。消力池流态和流速情况,如图2 所示。由图2 可知:①通过泄槽二段进入消力池时,溢0+186.177断面水深h=3.48 m,临底流速vs=18.05 m/s,达到最大值,表面流速ve=4.9 m/s;
②水流进入消力池后,临底流速vs在不断减小,在离开消力池时降至2.5 m/s,而表面流速ve则不断增大,离开消力池时达到5.91 m/s,上下流速差值最大达到11.0 m/s,这会影响消力池水体的稳定性,导致水面波动剧烈,且产生远驱式水跃现象,这是不利现象,只能通过加大消力池长度去解决[7]。

3.2.2 跌坎型底流消能结果

(1)当溢洪道处于设计泄量38.8 m3/s时,经计算得消力池的水流空化数σ=0.52,大于临界值0.3,发生空化可能性较小。消能位置处于中部,消能水体稳定,没有产生远驱式水跃现象,消能效果显著。

(2)当溢洪道处于校核泄量93.19 m3/s 时,经计算得消力池的水流空化数σ=0.41,明显大于临界值0.3,发生空化可能性较小。消力池流态和流速情况,如图3所示。

图3 跌坎型底流消能方式消力池流态和流速(校核泄量下)

由图3 可知:①通过泄槽二段进入消力池时,溢0+186.177断面水深h=4.76 m,临底流速vs=16.62 m/s,达到最大值,表面流速ve=4.9 m/s;
②水流进入消力池后,临底流速vs在不断减小,在离开消力池时降至2.1 m/s,而表面流速ve则呈现先减小后增大现象,且临底与表面流速差值最大为4.39 m/s,相比于传统底流消能方式得到了极大改善,无需加长消力池。

3.3 消力池具体参数设计

根据模拟试验,消力池总长度最小控制在15 m,底宽10 m,池深1.0 m,侧墙高5.0 m,跌坎高度1.3 m,计算公式如下:

式中:Fr为弗劳德数;
θ为挑角(°);
h为坎上水深(m)。

消力池段为矩形断面钢筋混凝土整体结构,采用C25F200W6 钢筋混凝土浇筑,底板厚度0.8 m,下设10 cm厚C15素混凝土垫层,边壁厚度0.4~1.0 m,消力池段结构分缝长度为10 m。底板后10 m 需设置排水孔,采用PVC 管材,孔径0.1 m,排距2.0 m,间距2.0 m,呈梅花形布置。

经过试验对比可知,传统底流消能方式只能应对设计泄量情况,一旦泄量较大则会导致水面波动和远驱式水跃,对结构稳定性不利,会给下游河岸造成冲刷破坏;
而跌坎型底流消能方式会显著降低临底流速,使池内水流扩散明显,水体流态稳定,消能效果更好,很好保护了尾坎和下游护坦,且不会增加消力池长度,节约了建筑成本。

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