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转化炉管排温差原因分析及调整方法

| 来源:网友投稿

【摘要】本文通过对转化炉结构分析,总结影响转化炉管排温差的因素,并对管排温差进行调整,从而解决中海化学80万吨甲醇装置在正常运行中出现的管排温差偏高问题。

【关键词】转化炉 管排温差 调整

1 概述

转化炉膛内各管之壁温在同一水平面上应当大体相等,管排温差也大致相等,温差应该是越小越好。但是由于转化装填之差异,运行过程中结炭多少不同或转化火嘴供热多少差别等原因,管排温差总是偏大。管排温度不一致,温差过大会造成转化管局部超温,受力不均变形, 严重会影响转化管使用寿命;缩小温差,可充分发挥催化剂的整体效能,提高转化率及延长催化剂的使用寿命。

通过研究转化炉的结构特点,分析管排温差偏大的原因,总结出本套甲醇装置转化炉管排温差调整的操作要点,控制温差在20℃的设计范围之内,从而延长转化管及催化剂的使用寿命,提高生产效率从而到达节能降耗,保证装置长期安全平稳的运行。

2 转化炉结构特点及管排各温度点分布

中海化学80万吨甲醇装置采用的是DPT转化炉,为顶烧转化炉,外观呈方箱型结构,燃烧器布置在炉顶。转化炉烧嘴共144个,分9排,每排16个,第一排与第九排烧嘴是小烧嘴,放热量为内部大烧嘴的75%。转化管共448根,分8排,每排56根,转化管的设计寿命可长于100,000小时,但温度控制过高可使炉管寿命缩短,缩小管排温差,避免出现炉管局部超温,严格控制出口温度低于880℃,以确保管子达到全寿命周期。

转化炉管排温度各点分布情况:转化炉出口在次级集气管上分布有16个温度测量点,分别为TI1301~ TI1316,TI1301至TI1308为北面转化管出口转化气测温点,TDI1301A为北面各温度点中最高与最低点之差;TI1309至TI1316为南面转化管出口转化气测温点,TDI1309A为南面各温度点中最高与最低点之差。转化炉各测温点分布如下图1:

3 转化炉管排温差偏高原因分析

中海化学80万吨甲醇装置,在原始开车成功以后,很长一段时间内,转化炉出口北面管排温差TDI1301A偏高达到39.2℃以上,超出20℃的指标设计范围,南面管排温度整体上较北面温度偏高20℃左右。影响转化炉管排温差因素很多,而各个因素又相互影响、相互制约,任何一个环节有问题都会导致温度变化,温差加大。现将影响温差主要因素进行分析总结:

3.1 烧嘴的燃烧情况

本套装置转化炉为DPT顶烧炉,烧嘴采用的是汉姆沃斯公司的DFR双重燃气烧嘴,内排112大烧嘴,外排32个小烧嘴,单个外排烧嘴的放热量为内排烧嘴的75%。烧嘴堵塞、安装不当、空气配比等问题,都会引起烧嘴的燃烧不良,火焰偏烧,从而造成烧嘴不均匀放热,炉管受热不均局部温度过高或过低,造成管排温差加大。对于顶烧转化炉,主要从火焰颜色和外形来判断燃烧的状况。当火焰呈兰色,或兰色中带黄色小斑点,外形刚直有力,不飘忽,更不能扑到炉管上,代表火焰燃烧良好。在管排温度存在偏差较大时,首先检查烧嘴火焰燃烧情况是否良好,调整火焰,避免火焰偏烧至炉管上,造成炉管局部超温变形,损坏炉管。

3.2 燃料气量的分配

转化炉的燃料气分为高压燃料气(设定压力0.45MPA)与低压燃料气(设定压力0.25MPA),高压燃气来自进界区天然气,压力较稳定;低压燃气来自变压吸附的尾气,压力、流量周期性波动,正常运行低压燃料气流量40KNM3/h,波动量达3.5KNM3/ h。高低压燃气均通过烧嘴前的限流孔板均匀分配,分别进入双燃料烧嘴内外通道,并在烧嘴前端的喷口处汇集。影响燃气量分配的因素:高低压燃气管线上的限流孔板尺寸在加工、安装时是否完全一致;装置在长期运行过程中,孔板是否被杂质堵塞;烧嘴前燃气管线的分布,造成各点燃气压力的不同;低压燃料气压力、流量的波动。燃料气量的分配对温差的影响很大,燃气量的多少直接影响着烧嘴的放热量,从而影响管排温差。

3.3 燃料气空气量的分配

空气由鼓风机输送,鼓风机透平转速正常有50rpm上下波动,空气从转化炉南北两侧分别进入9排风道, 每排风量由一个一次风门控制,一次风门始终保持全开,每排风道里安装有八个二次风门,分别对应八个烧嘴,风从烧嘴两侧进入,通过烧嘴前的二次风门进行配风调节。由于鼓风机转速波动,二次风门的卡涩,烧嘴前空气分配管线上各点风压不同,都会造成风量分配不均,烧嘴燃烧效果也不同,放热量及产生的烟气量也不同,致使各排温度点产生偏差。

3.4 烟气系统

目前转化炉炉膛负压控制在-70pa投自动,但受到低压燃气压力波动,负压也随之波动。转化炉顶烧嘴燃烧产生的烟气自上往下流到炉底9排烟道,中间7排烟道的两侧墙上各开有106个进气孔,两端烟道墙在内侧开孔156个进气孔。在炉顶每个烧嘴产生烟气量相同的情况下,受负压作用烟气向南漂移,由于烟气的横向流动造成热量的向南偏移,致使整体上南面各点温度较北面的高。

3.5 原料气系统

预转化气在转化炉顶部均匀分配到8排共448根转化管,在转化管内自上而下流动,在催化剂作用下进行强吸热的转化反应。若由于转化管内催化剂阻力大小不同,转化管入口压力存在差异,则会影响到各排分配气量的不均匀,反应所需的热量也就不一样,若在各排烧嘴同时放出相同热量的情况下,管排温差就会加大。

4 转化炉管排温差的调整

在2012.7管排温差调整前的工况:转化负荷为92500 NM3/h(约95%的系统负荷),水碳比为3.1左右,转化炉出口温度控制在865℃左右,转化炉出口烟气温度约为910℃,转化炉管排各点温度表及南北温差如下表1:

从上表可看出,北面管排温差TDI1301A达39.2℃,超出了20℃的指标控制范围;顺着烟气流动方向,管排温度呈升高趋势,温差最高的达到41.7℃(TI1315与TI1303之差)。

调整方法:

(1)首先检查烧嘴火焰燃烧情况,对燃烧不良的烧嘴进行调整,使火焰良好燃烧,不偏烧不添管;

(2)根据各管排温度高低情况,通过调节高低压燃气量及风量,使温度在大体上均匀分布,缩小温差;

(3)个别温度点温度(T I1301、TI1303)在燃气阀全开的情况下,温度任较低,有可能是燃气管线上限流孔板处有堵塞,或由于管道的分布导致烧嘴前燃气压力较低使燃气量分配少,拆除此温度点周边个别烧嘴燃气管线上的限流孔板,以适当增加燃气量;

(4)TI1301与TI1305,TI1303与TI1307这两组温度点温差较大,分别为25.2℃,28.1℃,因两组温度点所对应烧嘴分别共用同一风道,在保证烧嘴燃烧良好前提下,适当减小TI1305与TI1307周边烧嘴的空气量,以提高TI1301与TI1303周边烧嘴的空气量,使TI1301与TI1303附近烟气量适当增加,以加大烟气携带的热量(空气量过大反而会将热量后移,温度会下降),缩小TI1301与TI1305,TI1303与TI1307之间的温差;

(5)南北温差较大,可提高北面燃气量及空气量,使北面烧嘴放热量增加,提高温度,缩小南北温差;

(6)任何时候对管排温差的调整,都要先保证烧嘴火焰燃烧良好为前提。

经过调整,转化炉北面管排温差减小至工艺指标控制范围之内,温差由原先的39.2℃降至17.5℃,同一方向上南北温差也减小了20℃左右,调整前后各管排温度点的温度如下表2:

5 结语

通过对转化炉管排温度偏大原因进行总结分析,经调整,最终将管排温差降至控制范围之内,避免了温差过大、炉管局部温度过高对炉管造成的损害,提高了催化剂的整体效能,达到节能降耗,为保转化炉安全稳定高效运行,打下扎实基础。


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